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      隔膜壓濾機有效降低產品水分的秘訣

      时间:2020-09-03     作者:浙江埃柯賽股份有限公司【原创】

        今天,小編就來帶領大家了解一下隔膜壓濾機有效降低產品水分的秘訣,讓大家在使用壓濾機時,起到事半功倍的效果。


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        一、水分為何高


        1設備結構分析


        (1)快開隔膜壓濾機的入料方式為兩側入料,在一次循環完畢卸包時,發現中心入料孔內存在積料,卸包時一起混合進入濾餅,影響浮選精煤水分。


        (2)快開隔膜壓濾機的濾板尺寸是1500mm×2000mm×85 mm,采用復合濾布進行脫水,在試驗工作中發現,復合濾布易粘煤,每循環7包左右,如果不清理,存在濾板壓不緊,易呲包影響環境污染和浮選精煤水分的問題。


        (3)靠近頭板的濾板距離風管近,而中部濾板則相對較遠,吹風過程中風壓逐漸遞減,中部的濾板因為風壓不足而造成浮選精煤水分無法有效排除。


        2操作方法分析


        (1)一次入料只能在濾餅中間形成一層粗顆粒的透水層,總濾餅厚度較厚,透水性較差,造成浮選精煤水分偏高。


        (2)入料粒度不均勻,浮選精煤進入精煤池后,粗顆粒易沉降,造成每包的水分偏差較大,浮選精煤水分不僅不合格也不穩定。


        (3)壓榨和吹風不能同時進行,濾餅松散度較差,造成壓榨時間達到一定程度時,延長壓榨時間對水分的影響較小。


        3粒度組成分析


        浮選精煤粒度組成偏細,不利于快開隔膜壓濾機的脫水。


        二、如何解決


        1設備結構改造


        (1)快開隔膜壓濾機的入料方式改為單側入料,解決卸包時中心入料孔內的積料問題,降低積料對浮精水分的影響。


        (2)將復合濾布改為強度大、不易阻塞、不易變形、孔徑均勻等優點的單絲濾布,而且易清洗與再生。每24 h(或利用停機時間)對濾布進行沖刷、清洗一次,保證濾布孔隙不被堵塞,及時檢查更換、修補破損濾布,確保完好與循環利用,降低成本。


        (3)通過減小兩端濾板排水孔,降低高壓風損耗,從而保障中部濾餅水分不會因風壓衰減而偏高。


        2操作方法變更


        (1)將1次入料改為2次入料,即入料300S后改為壓榨20S,再持續入料結束,在濾餅內形成2層粗顆粒的透水層,降低其精煤水分。


        (2)在精礦池內加設高壓風管進行吹風攪拌,保證浮選精煤粒度的充分攪拌,使其粒度保持均勻性。


        (3)對快開隔膜壓濾機的操作程序進行改造,使其壓榨和吹風可以同時進行,保證濾餅的松散度,增加其透水透氣性。


        3粒度組成調整


        將粗顆粒較多的離心液或粗煤泥分選機的精礦摻配入浮選精煤,以提高浮選精煤中0.25mm~0.5mm粒度的含量。

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